武鋼硅鋼廠空壓機壓力閉環(huán)變頻調(diào)速系統(tǒng)的設(shè)計
武鋼硅鋼廠是武忠幻灼吖こ討唬韙殖Э昭夠臼?0年代國內(nèi)首家從日本引進的具有當時世界先進水平的大型空壓設(shè)備,它采用活塞式空壓機進行空氣壓縮,其制造工藝極其復(fù)雜,設(shè)備非常昂貴,同時它為全廠提供壓縮空氣,其地位又非常重要。但經(jīng)過多年的長期運行,電氣設(shè)備老化嚴重,各種能耗非常之大,工作條件極其惡劣,繼電器損壞較多且無備品,空壓機頻繁起停,嚴重影響空壓機的使用壽命。因此在1996年5月利用中修(12d)時間,對原系統(tǒng)進行了改造,采用當今計算機控制技術(shù)和變頻技術(shù),引入PLC閉環(huán)控制和變頻控制,提高了控制系統(tǒng)精度,并使該空壓機站的控制系統(tǒng)達到先進水平。 1 控制系統(tǒng)方案的確定及配置 1.1 方案的確定 (1)原空壓機站存在的問題 .原系統(tǒng)采用開環(huán)控制,不能保證控制精度。 .當輸出壓力大于0.7MPa時,自動打開泄載閥,使異步電動機空轉(zhuǎn),嚴重浪費能源。 .繼電器損壞較多且無備品,嚴重威脅生產(chǎn)。 .輸出壓力的調(diào)節(jié)是靠人為調(diào)節(jié)開度的大小來實現(xiàn)的,勞動強度大,調(diào)節(jié)速度慢,波動大,不穩(wěn)定,精度低。 .異步電動機易頻繁起動、停止,影響電機的使用壽命。工作條件惡劣,噪聲大。 (2)工藝提出的新要求 .空壓機出口壓力必須控制在±0.05MPa內(nèi)。 .在輸出壓力大于0.7MPa時,自動關(guān)閉泄荷閥。 .為了使新老系統(tǒng)雙重化運行,在設(shè)計時要考慮新老系統(tǒng)的切換控制。 .增加油壓、水位、空氣壓力的綜合報警功能。 (3)現(xiàn)場的實際工作情況和全廠備品備件的統(tǒng)一考慮。 (4)確定方案 由于硅鋼廠空壓機站改造是國內(nèi)首次在這個領(lǐng)域的改造,無借鑒經(jīng)驗可循,如何滿足特殊的硅鋼工藝要求及解決現(xiàn)存問題是這次改造的關(guān)鍵。我們提出改造方案為電氣控制部分和壓力閉環(huán)均采用PLC控制,電機采用變頻器控制。這套方案不僅用PLC取代繼電器,提高控制系統(tǒng)可靠性,而且壓力閉環(huán)的引入,也提高控制系統(tǒng)的控制精度;電機用變頻器控制,延長了電機的使用壽命,還降低了能耗,因此實現(xiàn)了低投資高產(chǎn)出的目標。 1.2 系統(tǒng)配置 改造后系統(tǒng)由FRN132P7-4變頻器、1151GP型壓力變送器、MODICON984-120PLC組成,如圖1所示。 600)this.width=600" 2 空壓機站變頻系統(tǒng)的工作原理及特點 2.1 磁通控制式正弦波PWM控制的逆變器工作原理 磁通控制式正弦波PWM逆變器的結(jié)構(gòu)與GTR-SPWM逆變器的結(jié)構(gòu)完全相震動給料器同,不同的是GTR導(dǎo)通和截止的工作模式不同。 在實際工作中,為了不使一橋臂的上下管同時導(dǎo)通而發(fā)生逆變器的短路,需要設(shè)置延時電路。然而延時時間的存在,給逆變器帶來新的問題,使逆變器產(chǎn)生誤差電壓。這種誤差電壓特別是在低速運行或切換頻率較高時,對逆變器影響更大,致使導(dǎo)步電動機在低速時存在轉(zhuǎn)矩脈動,旋轉(zhuǎn)不均勻,甚至在某些特定頻率區(qū)域引起電流的不穩(wěn)定,造成系統(tǒng)振蕩。為此,采用磁通控制式正弦波PWM控制方式。它不是按照調(diào)制正弦波和載波的交點來控制GTR的開通和關(guān)斷,而是始終使異步電動機的磁通接近正弦波,旋轉(zhuǎn)磁場的軌跡是圓形來決定GTR的導(dǎo)通規(guī)律,從而可以補償誤差電壓造成的影響,在很低的頻率下,保證異步電動機在低速時旋轉(zhuǎn)均勻,從而擴大了變頻調(diào)速系統(tǒng)的調(diào)速范圍,抑制了異步電動機的振動和噪聲。圓形旋轉(zhuǎn)磁場的實現(xiàn),是通過檢測磁通,控制環(huán)節(jié)隨時判斷實際磁通超過誤差范圍與否,來改變GTR的工作模式,從而保證旋轉(zhuǎn)磁場的軌跡呈圓形。 2.2 FRN132P7-4富士變頻器的組成及其特點 富士變頻器主要由以下幾個部分組成:主電路、保護電路、計算機數(shù)字控制電路、數(shù)字顯示和故障診斷電路、數(shù)字與模擬輸入、輸出電路等組成。它的特點是:轉(zhuǎn)矩脈動??;電磁噪音低;具有數(shù)字顯示和故障診斷。 3 控制系統(tǒng)軟件的實現(xiàn) 控制程序框圖如圖2所示??諌簷C站控制系統(tǒng)分為手動和自動兩種工作方式。當系統(tǒng)準備條件就緒時(無故障、冷卻水壓力>0.2MPa,卸荷閥關(guān)閉、潤滑油壓力>0.15MPa),即可啟動運行。在運行過程中,輸出的空氣壓力控制在0.6~0.7MPa范圍內(nèi)。若輸出的空氣壓力大于0.7MPa時,計算機發(fā)出報警且自動關(guān)閉卸荷閥,使空氣壓力下降,當空氣壓力下降到0.6MPa時,系統(tǒng)就自動啟動升壓;若輸出的空氣壓力低于0.6MPa且頻率小于等于23Hz時,系統(tǒng)故障停車并切換到老系統(tǒng)工作。 600)this.width=600" 空壓機站控制系統(tǒng)的閉環(huán)是利用軟件中的PID2功能塊來實現(xiàn)。定義PID2中的一個期望的控制點,稱為設(shè)定點(SP),相對于SP而得到的測量值稱為過程變量(PV)。SP與PV的差值即偏差(E)。它將偏差(E)饋送到控制算法中就產(chǎn)生操作變量(MV),來調(diào)整被控過程使PV=SP,使偏差(E)=0。在現(xiàn)場的實際調(diào)試過程中,筆者是通過現(xiàn)場一次壓力儀表(0~10V)采集現(xiàn)場的壓力。將壓力信號再送到PLC的模擬量輸入模塊30001的點上,通過一個減法器,使30001上的內(nèi)容送入寄存器40113,再通過PID2功能塊與寄存器40101的設(shè)定值進行比較給煤機,進行PI運算,使偏差(E)=0。寄存器40102再通過一個減法器將信號送到寄存器40500,由寄存器4雙層振動篩0500輸出0~10V的電錳鋼雙輥破碎機壓,控制變頻器的GXS型高效細粒原煤分級篩正常工作。
 篩分給料機四輥破碎機破碎機生產(chǎn)線不銹鋼輸送機TD、D型斗式提升輸送機;
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